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《qc小組活動(dòng)成果發(fā)布》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。
1、XXXXX有限公司XXXX部QC小組活動(dòng)成果發(fā)布改進(jìn)產(chǎn)品名稱:密封圈改進(jìn)產(chǎn)品圖號(hào):5AA10841成果發(fā)布時(shí)間:XXXX年X月X日編制:批準(zhǔn):主題★提高產(chǎn)品合格率及生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)制造成本小組簡(jiǎn)介★小組名稱:團(tuán)結(jié)組★活動(dòng)時(shí)間:XXXX年X月XX6日~X月XX日★口號(hào):團(tuán)結(jié)就是力量!★小組成員簡(jiǎn)介:序號(hào)成員姓名部門職務(wù)1組長(zhǎng)XXX質(zhì)檢科質(zhì)檢科長(zhǎng)2組員XXX技術(shù)工藝科工藝工程師3組員XXX技術(shù)工藝科結(jié)構(gòu)技術(shù)員4組員XXX質(zhì)檢科體系審核員5組員XXX質(zhì)檢科質(zhì)管員6組員XXX質(zhì)檢科過(guò)程能力分析員7組員XXX質(zhì)檢科質(zhì)管員8組員XXX質(zhì)檢科質(zhì)管員現(xiàn)狀調(diào)查
2、氣泡部位該產(chǎn)品自生產(chǎn)以來(lái),合格率及生產(chǎn)效率一直很低,3月份合格率報(bào)表顯示,該產(chǎn)品的合格率只有78.46%,其中爛泡不合格率為5.33%,氣泡不合格率為4.15%,缺料不合格率為1.72%,爛泡和氣泡缺陷為影響產(chǎn)品合格率的主要因素。爛泡部位經(jīng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查,該產(chǎn)品模具型腔設(shè)計(jì)數(shù)量為1-36,由于模穴較多,且上料時(shí)必須端正放置在下模模芯底部,因上料速度較慢,成(圖1:產(chǎn)品爛泡、氣泡圖示)型件極易被燙壞,又因輔助時(shí)間較長(zhǎng),模具熱損失大,產(chǎn)品很容易欠硫及產(chǎn)生爛泡和氣泡缺陷。為控制產(chǎn)生大量該類缺陷,相關(guān)人員作出了只生產(chǎn)16只型腔的決定,雖然成型件燙壞
3、現(xiàn)象被控制了,但上料的輔助時(shí)間仍然較長(zhǎng),因模溫降低而產(chǎn)生的爛泡、氣泡等缺陷依然大量存在(見(jiàn)圖1),若不及時(shí)解決該類缺陷,將會(huì)影響事業(yè)部的整體質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。為此,我們成立攻關(guān)小組對(duì)該產(chǎn)品的該類缺陷進(jìn)行攻關(guān),以提高產(chǎn)品的合格率,提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本。目標(biāo)設(shè)定本次QC活動(dòng)的目標(biāo)▲產(chǎn)品合格率上升至90%▲生產(chǎn)效率提高30%▲爛泡、氣泡廢品率下降到2%原因分析★小組成員針對(duì)昆山興寶(5AA10841)產(chǎn)品的爛泡缺陷產(chǎn)生的原因進(jìn)行逐步分析:(見(jiàn)圖2)人機(jī)員工操作技能欠佳③機(jī)型選擇不合理產(chǎn)品爛泡②人員變換頻率高①培訓(xùn)少、培訓(xùn)效果差④膠料不合格⑥工藝方
4、法不合理⑤預(yù)成型件形狀不合理⑦模具設(shè)計(jì)不合理⑧工作環(huán)境差影響工作情緒料法環(huán)(圖2:產(chǎn)品爛泡因果圖)★確定要因★為找出主要原因,小組人員對(duì)因果圖中的8條末端因素進(jìn)行逐條確認(rèn):序號(hào)原因驗(yàn)證方法驗(yàn)證人驗(yàn)證日期驗(yàn)證結(jié)果是否主因1員工培訓(xùn)少、培訓(xùn)效果差查員工培訓(xùn)記錄XXXXXX3.29已按年初設(shè)定的培訓(xùn)大綱要求對(duì)員工進(jìn)行了培訓(xùn),同時(shí)對(duì)員工更換產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn),效果較好。否2人員變換頻率高查生產(chǎn)人員安排表XXX3.29該產(chǎn)品自生產(chǎn)以來(lái)人員基本無(wú)變動(dòng)。否3機(jī)型選擇不合理。查生產(chǎn)設(shè)備XXX4.5該產(chǎn)品現(xiàn)為湖州150T自開(kāi)模硫化壓機(jī)進(jìn)行生產(chǎn),我部大部分產(chǎn)品都采用
5、該設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn),且生產(chǎn)至今未出現(xiàn)因設(shè)備因素使產(chǎn)品產(chǎn)生爛泡現(xiàn)象。否4膠料不合格查膠料檢測(cè)記錄XXX4.6該產(chǎn)品膠料自今年生產(chǎn)以來(lái),檢測(cè)記錄顯示均合格否5預(yù)成型件形狀不合理查生產(chǎn)線成型件XXX4.5經(jīng)對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行調(diào)查,成型件形狀合理,上料正常。否6工藝方法不合理驗(yàn)證現(xiàn)行生產(chǎn)工藝的合理性XXXXXX4.5該產(chǎn)品模具的設(shè)計(jì)型腔數(shù)量較多(1-36),現(xiàn)行上料方法為手工上料且上料困難,因上料速度較慢使成型件易燙壞,因而只生產(chǎn)16只型腔,雖成型件燙壞現(xiàn)象已被控制,但手工上料輔助時(shí)間仍然較長(zhǎng),致使模溫降低而產(chǎn)生爛泡、氣泡等缺陷。是7模具設(shè)計(jì)不合理驗(yàn)證模具結(jié)構(gòu)的
6、合理性。XXXXXX4.6根據(jù)該產(chǎn)品形狀重新對(duì)模具設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行審核,結(jié)果符合該類產(chǎn)品的設(shè)計(jì)要求。否8工作環(huán)境差,影響工作情緒。對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查XXX4.5廠房結(jié)構(gòu)合理,通風(fēng)效果良好,夏季為每組機(jī)臺(tái)配備了專用電風(fēng)扇及發(fā)放冷飲、降溫費(fèi)等,實(shí)行工作餐免費(fèi)、夜班補(bǔ)貼等一系列措施。否制定對(duì)策★針對(duì)確定的主要原因,小組人員認(rèn)真進(jìn)行討論和多方論證,采取以下改進(jìn)措施:序號(hào)要因?qū)Σ吣繕?biāo)措施完成時(shí)間負(fù)責(zé)人員1該產(chǎn)品模具的設(shè)計(jì)型腔數(shù)量較多,上料較困難且現(xiàn)行上料方法為手工上料,因上料速度較慢使模溫降低而產(chǎn)生爛泡、氣泡等缺陷,并嚴(yán)重影響了生產(chǎn)效率。設(shè)計(jì)專用加料器具。降
7、低爛泡缺陷,提高生產(chǎn)效率。由技術(shù)工藝科針對(duì)模具結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)加料器的加工圖紙,并盡快下達(dá)到模具公司進(jìn)行加工。6.23XXXXXX對(duì)策實(shí)施●步驟1:為該模具設(shè)計(jì)專用加料器,由技術(shù)工藝科負(fù)責(zé),盡快出示正式的輔助工裝加料器的加工結(jié)構(gòu)圖(見(jiàn)圖3),同時(shí)下達(dá)到模具事業(yè)部進(jìn)行加工,確保加料器盡快投入使用。(圖3:設(shè)計(jì)加工的加料器結(jié)構(gòu)圖及外形照片)對(duì)策實(shí)施●步驟2:技術(shù)工藝科負(fù)責(zé)加料器投入使用后硫化作業(yè)指導(dǎo)書的重新修訂工作,同時(shí)針對(duì)新操作方法及注意事項(xiàng)對(duì)硫化操作工進(jìn)行培訓(xùn)(見(jiàn)圖4),確保加料器投入使用后的生產(chǎn)能夠正常進(jìn)行。改進(jìn)前改進(jìn)后(圖4:改進(jìn)前、后上料方法比較
8、)●步驟3:事業(yè)部質(zhì)檢科負(fù)責(zé)加料器投入使用后的現(xiàn)場(chǎng)跟蹤工作,確保新的操作方法能夠得到有效的執(zhí)行,同時(shí)對(duì)改進(jìn)后產(chǎn)品的廢品缺陷、合格率及生產(chǎn)效率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。